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開關(guān)柜局部放電的診斷及分析

添加時間:2023-12-22   瀏覽次數(shù):180  

開關(guān)柜在電力系統(tǒng)中廣泛應用,其運行可靠性直接關(guān)系到供電質(zhì)量和可靠程度。然而,開關(guān)柜在運行過程中常會出現(xiàn)絕緣受潮、老化及表面臟污等因素,形成局部放電,使得絕緣故障成為了開關(guān)柜故障的主要原因之一。因此,及時檢測開關(guān)柜中的局部放電缺陷,降低開關(guān)柜運行中的絕緣缺陷,對于保障電力可靠運行有著重大意義。鑒于此,本文針對某35kV開關(guān)柜在檢測中發(fā)現(xiàn)存在其局放信號的情況,分析檢修過程存在的薄弱環(huán)節(jié),提出了一種提高開關(guān)柜絕緣缺陷診斷能力的方法。

1、開關(guān)柜局放檢測和定位

在對某35kV開關(guān)柜帶電檢測發(fā)現(xiàn)其暫態(tài)地電壓和超聲局部放電數(shù)值超標,部分檢測數(shù)據(jù)見表1。

電壓局放信號有效值28dB,明顯大于背景值,且不符合《電力設備帶電檢測技術(shù)規(guī)范》要求的小于20dB的要求;#3電容開關(guān)柜超聲局放有效值16dB,明顯大于背景值,且不符合《電力設備帶電檢測技術(shù)規(guī)范》要求的小于8dB的要求。將#3電容開關(guān)柜局放量與其它開關(guān)柜的進行橫向比較,其局放量較其它開關(guān)柜的局放量大;將#3電容開關(guān)柜局放量與去年檢測的數(shù)據(jù)進行縱向比較,其局放量較去年的數(shù)值(-3dB)顯著增大。此外,局放信號從#3電容開關(guān)間隔向兩側(cè)間隔不斷衰減。由超聲強度幅值定位原理可知,開關(guān)柜內(nèi)的局放信號源位于#3電容開關(guān)間隔內(nèi)。#3電容開關(guān)柜存在頻率成分1和頻率成分2局部放電信號,可以判斷#3電容開關(guān)柜內(nèi)可能同時存在懸浮電位放電和放電。受檢測技術(shù)條件限制,還不能確定局放信號源的具體部位。

2、停電檢查及試驗

為進一步查找局部放電源的位置,對I段母線的所有間隔進行停電檢查。檢修人員打開各個間隔柜門進行檢查,未能找到明顯的放電痕跡,未發(fā)現(xiàn)絕緣有受潮跡象,未能找到局放部位。

試驗人員對開關(guān)柜內(nèi)設備進行以下電氣試驗:(1)絕緣電阻試驗。對停電間隔的電氣設備進行絕緣電阻試驗,絕緣電阻阻值均大于3000MΩ,符合狀態(tài)檢修規(guī)程要求。(2)外施交流耐壓。對35kV手車開關(guān)進行耐壓試驗,未發(fā)現(xiàn)有放電現(xiàn)象;對母線進行耐壓,從#4電容器開關(guān)間隔上端靜觸頭對I段母線進行加壓,依次對A、B、C三相母線進行加壓至76kV(交接試驗電壓95kV的80%),隨著試驗電壓的升高,試驗現(xiàn)場空氣游離的聲音越來越大,除此之外,現(xiàn)場試驗人員未聽到其它異常放電聲音,三相母線在耐壓過程中均未出現(xiàn)絕緣擊穿現(xiàn)象。至此,檢修、試驗人員均未能找到局部放電位置。

3、檢修過程薄弱環(huán)節(jié)分析

針對上述常規(guī)的檢修試驗方法未能找到局部放電源位置的現(xiàn)象進行分析,存在兩種原因:(1)經(jīng)過剛才檢修人員入柜檢查后,將可能懸掛的細小異物碰落,或者某些松動部位已接觸可靠,導致放電現(xiàn)象消失;(2)局部放電聲音較小,淹沒在耐壓過程中的空氣游離聲音中,人耳無法分辨出來。檢修試驗人員的工作經(jīng)驗和水平對檢修起著決定性作用,這是平常開關(guān)柜絕緣檢修的薄弱環(huán)節(jié)。從絕緣件耐壓結(jié)論是否合格的評價指標分析這個薄弱環(huán)節(jié)的產(chǎn)生原因。通常判斷耐壓試驗是否合格的評價指標有三個:(1)絕緣件耐壓過程中無擊穿;(2)耐壓前后絕緣電阻無明顯變化;(3)耐壓過程中無產(chǎn)生異常放電聲音。

4、模擬運行電壓局放試驗及原因分析

4.1模擬運行電壓局放檢測和定位

為進一步查找局部放電源位置,避免設備帶著絕緣缺陷投入運行,本文采用無局放試驗變壓器等無局放設備對Ⅰ段母線加壓至運行電壓,模擬母線運行中的狀態(tài),以再次進行超聲局部放電檢測。再從#4電容器開關(guān)間隔上端靜觸頭對Ⅰ段母線進行加壓,依次對A、B、C三相母線進行加壓,非加壓的人員在20kV(運行中的相電壓)和35kV(運行中的線電壓)各進行非接觸式的超聲局放檢測。為保持足夠距離,超過35kV電壓時人員不得靠近開關(guān)柜。對A相、C相進行試驗時,檢測到的超聲局部放電數(shù)值為背景值,無異常;對B相進行試驗時,檢測到的超聲局放信號異常,數(shù)值如表2所示。

由表2可知,B相在加壓至20kV和35kV時,#3電容器開關(guān)超聲局放信號分別為13dB和18dB,數(shù)值超標。

再次打開#3電容器開關(guān)柜后柜門進行檢查,憑借手電筒的燈光發(fā)現(xiàn)B相母線與絕緣套筒連接的一個等電位環(huán)存在銹蝕現(xiàn)象。由于等電位環(huán)銹蝕部位正好是與絕緣套筒金屬壁連接處,不易被發(fā)現(xiàn)。更換等電位環(huán)后,再次采用無局放變壓器對B相母線進行加壓試驗,在20kV和35kV電壓下,#3電容器開關(guān)間隔的超聲局放信號消失,其它間隔超聲局放檢測也均數(shù)據(jù)正常。因此,表明該等電位環(huán)為運行中的局部放電信號源。再次對母線進行76kV交流耐壓,耐壓合格。

4.2局部放電原因分析

由于等電位環(huán)銹蝕,銹蝕部位表面粗糙,導致運行中產(chǎn)生放電;此外,等電位環(huán)銹蝕部位正好是與母線絕緣套筒金屬壁連接部位,導致等電位環(huán)與絕緣套筒金屬壁兩者之間接觸不良,存在虛接,運行中產(chǎn)生懸浮電位放電。

由于等電位環(huán)與母線絕緣套筒金屬壁通過銹蝕部位連接,兩者未完全斷開,因此在耐壓的過程中放電聲音不大,現(xiàn)場試驗人員未能聽到明顯的異常聲響,未能憑人耳準確分辨空氣的游離聲音和該等電位環(huán)處的放電聲音。

5、結(jié)語

總而言之,開關(guān)柜屬密封式設備,其運行狀況存在問題不能直觀地發(fā)現(xiàn),這就需要監(jiān)測手段來分析判斷,以及時發(fā)現(xiàn)缺陷并準確定位,并及時排除故障,保證開關(guān)柜處于良好的運行狀態(tài)。在本研究中,通過對停電的開關(guān)柜開展模擬運行電壓下的局部放電檢測,發(fā)現(xiàn)等電位環(huán)的銹蝕,與母線絕緣套筒金屬壁連接不可靠,是局部放電的產(chǎn)生原因。實踐表明:該方法有助于開關(guān)柜絕緣缺陷的診斷和定位,提高了對絕緣缺陷部位的查找定位能力、以及開關(guān)柜絕緣缺陷的檢修質(zhì)量。


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